來源:山西視聽網(wǎng) [經(jīng)濟資訊頻道
我們都知道太原是全國的能源重化工基地,在太原市的大中型企業(yè)當中工業(yè)鍋爐仍然是企業(yè)的主要動力之源,那么如何能夠減少工業(yè)鍋爐的污染,降低工業(yè)鍋爐的大量能耗呢?太原晉西機械工業(yè)集團公司就在舊鍋爐的改造中進行了有益的嘗試。
在太原晉西機器工業(yè)集團熱力分公司的鍋爐車間,我們已經(jīng)看不到普通鍋爐車間煤塵遍地,嗆人眼鼻的污染景象,過去每年能吃進6萬噸煤的三臺舊式鍋爐,已經(jīng)變成現(xiàn)在年能耗為4萬噸煤的循環(huán)流化床鍋爐。
(同期)工人:沒有改造以前是臟亂差,燒的煤是進去的是煤出去的還是煤,等于就是過一下火,把能源全浪費了,像以前工人上來,都得換帆布工作服,里外全換。
為了改變工業(yè)鍋爐這種高能耗、高污染的狀況,從2000年開始,晉西機器工業(yè)集團公司毅然對這種舊式鍋爐進行了節(jié)能環(huán)保改造,把舊式的鏈條爐改造成了熱效率高、可用低質(zhì)煤的循環(huán)流化床鍋爐。
(同期)熱力分廠廠長:一個主要從炭耗上節(jié)約,循環(huán)爐煤炭在每噸蒸汽耗煤130公斤左右,原來的鏈條爐年代比較長一點,耗煤在180公斤以上,現(xiàn)在生產(chǎn)每噸氣可以節(jié)約50公斤煤,全集團公司生產(chǎn)耗煤一年在30萬噸左右,這個節(jié)約量基本在1萬多噸。
使用循環(huán)流化床鍋爐不僅降低了煤耗,而且大大提高了煤炭的燃燒率,使爐渣的含炭量從原來的50%降低到了現(xiàn)在2%以下。
(同期)熱力分廠廠長:爐渣的含炭量降低了,基本在2%以下,為我們建造新型建材開發(fā),和使用工業(yè)廢棄物起到了很好的作用。
目前,晉機廠利用含炭量極低的爐渣可以制造空心磚、植物磚、馬路便道磚等新型建材,一項節(jié)能的改造帶動了一個新型產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
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