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你是一名合格的“污師”嗎?污水處理這些問題 你懂多少?
來源:化工707微信
2016-10-28 14:40

  親愛的七友,今天小七從化工707app電子書里,截選了一部分很有意思也很實用的污水處理運營過程中,常常遇到且很頭疼的問題。污水處理的30問題,看看大家能回答出幾問哦,看看你是否真的是污師“老司機”。

  問題案例

  1第一問

  我公司是AO脫氮工藝,平常在A池中投加甲醇作為碳源,甲醇存放在容積1立方的藥劑桶內(nèi),晚上藥劑桶底部閥門脫落,大量甲醇進入系統(tǒng),現(xiàn)在曝氣池有很多泡沫,如圖,SV漲到80以上,二沉池出水帶泥,而且出水COD和氨氮超標。

  2第二問

  “污泥泥齡”是怎樣確定的?如何來控制?究竟是用排泥量確定它,還是用其它來確定排泥量?

  3第三問

  本廠用的是卡羅塞爾氧化溝工藝。有時裝置的出水氨氮比進水還高,進水TP2.5mg/L左右,出水只有0.2左右,曝氣機3臺滿負荷運行。一直查不出什么原因,這是怎么回事?

  4第四問

  在運行過程中,氧化溝表面有一層厚厚的污泥堆積,粒徑約1mm左右的污泥顆粒泛黃色,時常會造成二沉池大量飄泥,污泥返白,有絮體隨出水一同流出,SV30迅速下降,處理效果喪失,堆積污泥減薄消除。周而復(fù)始,請問其成因和控制措施。

  5第五問

  AB法A段如何控制?是從一沉池以等同的流量給A段連續(xù)回流嗎?SV30應(yīng)控制在多少?是5%-10%嗎?

  6第六問

  如果一家污水廠運行一兩年處理效果沒達到較佳狀態(tài),那是不是應(yīng)該考慮重新培菌(換泥)?換泥跟開始時的培菌有什么不一樣呢?

  7第七問

  我調(diào)試的是工業(yè)廢水。工藝為水解+厭氧+好氧池1+好氧池2+沉淀。由于安裝問題,曝氣池布氣不均勻(圓形曝氣頭曝氣),每個曝氣器處,均有一個類似噴泉上下翻滾(直徑1m左右),曝氣不均,對處理效果有多大影響?還發(fā)現(xiàn)曝氣區(qū)填料掛膜較少,鏡檢有大的后生動物,沒有發(fā)現(xiàn)其它生物,填料生物膜表面為淡黃色,曝氣區(qū)外的生物膜厚達3cm,能給我解示一下嗎?

  8第八問

  請問有關(guān)接觸氧化池的下例問題:

  (1)接觸氧化池在放空時,填料上污泥能存活多少時間?

  (2)當接觸氧化池處理能力下降時,要不要投加營養(yǎng)?

  (3)對于泡沫,加煤油消泡你認為有效嗎,若有效通常要加多少?

  9第九問

  我們是石油化工廢水兩級生化處理,一級是圓形完全混合式曝氣池,二級是推流曝氣池,一級DO0.2mg/L,二級DO5.0mg/L。這段時間一級生化進水PH8.0,出水6.5,二級生化后PH5.78,超出指標6-9的范圍,這是怎么回事?

  10第十問

  氨氮的去除,除了要有充足的碳原和足夠長的污泥齡和保證足夠的回流,回流是回流好氧池出水還是二沉池底部回流?我現(xiàn)在調(diào)試氨綸廢水,原來設(shè)計回流好氧池出水,可實際上是,若回流量達一倍時,就不能保證前邊缺氧池的厭氧環(huán)境,我?guī)煾嫡f好氧池溶解氧控制在1mg/L左右會好些,這樣說是否對?

  11第十一問

  (1)最近車間試車,造成進水很不正常。昨天COD有6000,而設(shè)計只有600。應(yīng)該采取那些措施,使出水盡快恢復(fù)正常?(2)最近空壓機房的風壓有8公斤,而又沒裝減壓閥,他們解釋曝氣管的流量閥一樣可控制壓力。請問一下,是不是風壓過高造成的曝氣不均?

  12第十二問

  活性污泥法處理魚類加工廢水,生化部分分三個格池串聯(lián)進行,現(xiàn)在第二、第三生化池出現(xiàn)了大量的泡沫,而第一生化池中沒有泡沫;起初以為是洗滌劑泡沫,但是最近在洗滌劑高峰時,將水外排,已經(jīng)有四五天了,依舊沒有好轉(zhuǎn)而且有增多的跡象,這是什么原因,怎么解決?

  13第十三問

  老裝置改造用來處理氨氮廢水。采用水解+厭氧+兩級好氧(接觸氧化工藝)。污水回流到水解池,污泥回流到厭氧池(缺氧池),如果加大回流,水解池污泥流失很快(水解池由黑變清),并且后面的厭氧池溶解氧可達0.7。為此嘗試沉淀池底部回流(通過放空管回流),由于回流量限制,氨氮的去除率不理想。請問:前置反硝化工藝,通常是回流的是好氧池出水還是沉淀池出水?

  14第十四問

  現(xiàn)在用SBR工藝處理醫(yī)院污水,目前已經(jīng)投放生活污水和回流污泥(經(jīng)過帶式污泥機出來的污泥1000斤),在鼓風的時候就在十分鐘左右出現(xiàn)大量的白泡沫,水量大概有120立方,是不是進水量大和濃度高呢?下步工作需要什么準備?微生物怎樣培養(yǎng)得更好?如何去控制鼓風時間?出現(xiàn)這樣的問題如何去解決?

  15第十五問

  我們廠采用厭氧-水解-一級好氧接觸氧化-二級好氧接觸氧化工藝。進水COD在1000mg/L以下;進水氨氮50mg/L;BOD5/COD在0.35以上。出水氨氮無法達標,如何解決?

  16第十六問

  為什么你說“BOD5/COD在0.35以上就不必水解酸化”?

  17第十七問

  CAST工藝處理城市污水,BOD在80左右,MLSS在4000mg/L左右,目前DO在反應(yīng)時控制在1.0~3.0,有時DO會超過3.0?,F(xiàn)在污泥灰份較高,在恢復(fù)時應(yīng)具體注意那些方面,大致控制參數(shù)是多少?以上的參數(shù)有什么不妥?

  18第十八問

  廢水硫化物高若用濕式氧化法,要是生成硫酸怎么辦?這樣對管壁有腐蝕作用,可能造成管壁塌陷,是否讓硫化物沉淀較好?

  19第十九問

  所加的干污泥量與什么有直接的關(guān)系,初次培養(yǎng)應(yīng)該加多少?

  20第二十問

  我們采用A2O工藝,現(xiàn)在總磷去除還可以,但是氨氮一直沒降低,調(diào)試已經(jīng)有三個月了,我曾經(jīng)看到過一篇文章說不用內(nèi)回流也可以降氨氮,而我們的內(nèi)回流不好控制,幾乎沒有,不知道要怎么做才能降低氨氮?

  21第二十一問

  水解酸化階段會不會出現(xiàn)COD升高現(xiàn)象呢?我的意思是,大分子水解為小分子,原來水中有些大分子無法被重鉻酸鉀氧化,而水解后卻可以。我做的是垃圾滲濾液。

  22第二十二問

  (1)我們用蒸餾滴定法測氨氮時,餾出液呈現(xiàn)黃色,影響滴定終點,不知道是為什么,怎么避免或者排除干擾。(2)好氧污泥濃度的測定時,是取10ml沉淀了半小時的污泥,還是取10ml水和污泥的混合物沉淀后測定。好氧污泥濃度一般控制在多少是正常的。(3)水解酸化池的污泥濃度一般是多少為正常的。

  23第二十三問

  我廠的UNITANK系統(tǒng)其主體為三格池結(jié)構(gòu)(三個池可分為左邊池、中池、右邊池),三池之間為連通形式,每池設(shè)有曝氣系統(tǒng),采用機械表面曝氣,并配有攪拌,外側(cè)兩邊池設(shè)出水堰以及污泥排放裝置,兩池交替作為曝氣和沉淀池,污水可進人三池中的任何一個。現(xiàn)工藝運行分兩個主體運行階段,第一主體階段運行步驟如下:

  1.污水先進入左邊池,同時左邊池進行厭氧攪拌,攪拌時間為1小時。中池好氧曝氣,右邊池做沉淀池出水。

  2.污水繼續(xù)進入左邊池,左邊池停止攪拌,進行好氧曝氣,曝氣時間為3.5小時。中池始終好氧曝氣,右邊池還做沉淀池出水。

  3.左邊池停止曝氣,靜沉,靜沉時間為1小時。污水由進左邊池改進中間池。中池始終好氧曝氣,右邊池還出水。第一個主體運行階段(共6小時)結(jié)束后,通過一個短暫的過渡段(0.5小時反沖洗),即進入第二個主體運行階段。

  第二個主體運行階段過程改為污水從右邊池進入系統(tǒng),混合液通過中間池再進入作為沉淀池的左邊池,水流方向相反,操作過程相同。以上工藝在我廠已運行兩年,我認為該工藝在脫磷除氮方面存在著一些漏洞,即在各個主體階段沉淀池排出的水沒有經(jīng)過一個完整的厭氧—好氧過程,排出的水其實以好氧水為主。

  另一方面我覺的現(xiàn)工藝在厭氧—好氧段時間分配不合理,好氧段時間過長。對此,我提出了一些建議,以第一主體階段為例:污水先進入左邊池進行厭氧攪拌,厭氧攪拌一段時間后污水改進入中間池,左邊池停止厭氧攪拌改好氧曝氣,這樣左邊池就好象被“鎖定”一樣,能盡可能完成硝化反應(yīng)。

  其后左側(cè)池停止曝氣,作為沉淀池。然后進入第二個主體運行階段,污水流動方向由右向左,運行過程相同。

  建議提出以后我們也實踐了一段時間,在實踐過程中我們碰到了這樣一個問題,就是其中一邊池被“鎖定”曝氣、而中池改進水以后,中池的污泥就始終推流到另一做沉淀池的邊池,結(jié)果中池的污泥濃度極低,而沉淀池的邊池污泥濃度很高,造成“泛泥”和磷的二次釋放。對于上述描述的一些情況,想請教下面問題:

  (1)我的建議對我廠現(xiàn)行的工藝合理嗎?

  (2)建議中能解決中池大量推泥的弊端嗎?

  (3)我廠現(xiàn)行的工藝厭氧—好氧段時間分配合理嗎?

  24第二十四問

  處理的是造紙廢水(麥草制漿),采用卡魯塞爾氧化溝,但現(xiàn)在氧化溝的污泥沉淀性很不好,SV30很差,這是何原因造成的?

  25第二十五問

  我認為三槽式氧化溝側(cè)溝排泥有它的優(yōu)點,但同時又由它的致命缺點,即像SBR工藝一樣會形成排泥漏斗,造成初期排泥的濃度高而后期排泥的濃度非常低。從而造成對后續(xù)的污泥處理工藝的不利,而且造成控制系統(tǒng)復(fù)雜,要借助不可靠的儀表或增加工人的勞動強度來完成。

  26第二十六問

  三槽式氧化溝是如何交替排泥的?是實測曝氣池污泥濃度進行切換還是根據(jù)進水濃度預(yù)測切換?

  看看你答對了嗎

  1第一答

  該案例著重講一下沖擊泡沫的形態(tài),通過其形態(tài)就可以判斷系統(tǒng)出現(xiàn)的問題,這就是中醫(yī)“望聞問切”中的望!

  顏色:正常健康的系統(tǒng)沖擊性泡沫的顏色為亮白色,但是如果之前系統(tǒng)污泥就部分解體,之前活性不強而解體的活性污泥會吸附在泡沫上,使泡沫帶顏色,所以說顏色不是判斷沖擊泡沫的要點!

  體態(tài):泡沫大小不一,泡沫粘性較大,大氣泡形狀一般被拉伸成橢圓狀,而氣泡不破,這是判斷沖擊性泡沫的關(guān)鍵點,也是和表面活性劑泡沫的不同之處!

  堆積性:堆積性很好,最高可達一米以上,而且很輕,風大會將其刮出池子。

  措施:

  (1)投加消泡劑,消除泡沫;

  (2)二沉池進口投加PAC,增加污泥的沉降性,防止過多污泥流速;

  (3)停止進水,悶爆;

  2第二答

  泥齡、F/M、等與其說是運行的控制參數(shù),不如說是設(shè)計方面的參數(shù),在工藝控制中的只是參考參數(shù)。實際運行中排泥量通常是根據(jù)MLSS值加上經(jīng)驗來控制的,在SVI相對穩(wěn)定的情況下,也可用SV30來參考。

  3第三答

  只能根據(jù)你提供的情況來初步分析,可能是污水含氮有機物較多,反應(yīng)時間不夠,有機氮的氨化速率大于氨氮的硝化速率,此外,也可能是磷不夠,影響氨氮通過同化途徑去除的效果。

  4第四答

  說明污泥已失去活性,使ESS增加。有二種可能:一是污泥自身氧化;二是污泥中毒。從你所描述的現(xiàn)象看,前者的可能性大,可測定一下比耗氧速率,即內(nèi)源耗氧速率與基質(zhì)耗氧速率之比來確定,針對性采取措施。

  5第五答

  A段的回流比應(yīng)該大一些,但也不能使污泥在一沉池的停留時間太短,雖然A段主要是吸附為主,但也有一定的生物降解作用的,生物降解大多在沉淀池內(nèi)進行,只有將吸附在污泥表面的有機物降解,才能恢復(fù)吸附能力。應(yīng)該用MLSS來控制,在污泥沉降性能穩(wěn)定時也可用SV30,要根據(jù)實際情況定,沉降比5%-10%太低。

  6第六答

  不用換!如果運行條件不變,換了也會一樣的,即使你用優(yōu)勢菌種投加也沒用,只能維持一段時間,重要的是控制好運行條件,如果是設(shè)計上的的問題要及時整改

  7第七答

  你所說的情況不能說是曝氣不均,是正?,F(xiàn)象。還有你說生物膜不多,不知是多少?如生物膜把填料基本覆蓋就很好了,至于說曝氣區(qū)外的生物膜厚達3cm就是嚴重結(jié)球了,要采取措施,如用大氣量沖刷和厭氧脫膜等措施。

  8第八答

  1.接觸氧化池放空后并不是生物膜污泥能存活多長的問題,而是要避免軟性填料曬干而板結(jié),板結(jié)后再浸放水中就很難再伸展開,要防止這樣的情況出現(xiàn);

  2.接觸氧化池處理能力的下降應(yīng)從多因素考慮,其中生物膜的厚度控制很重要,膜太厚會嚴重影響處理能力,還要注意池放空時只能緩緩放,否則掛有大量生物膜的軟性填料架會倒塌或變形;

  3.化學(xué)性泡沫用水噴淋較有效(不能直接用水沖),我不贊同用煤油之類的方法消泡。

  9第九答

  一級DO低很正常,因為污泥負荷高,一級pH下降的原因可能是負荷太高發(fā)生酸化,二級出水pH下降可能是硝化反應(yīng)消耗堿度造成的。因為你介紹得太簡單,我也只能簡單分析和推斷。

  10第十答

  根據(jù)你介紹的應(yīng)該是前置反硝化,需回流好氧池的出水和二沉池污泥。你說若回流量達一倍時,就不能保證前邊的缺氧池的厭氧環(huán)境的話不妥,缺氧區(qū)不等于厭氧,DO小于0.5mg/L就可。你師傅說好氧池溶解氧控制在1mg/L左右也是有道理的,這樣可防止缺氧區(qū)DO大于0.5mg/L。

  如果好氧區(qū)DO在1左右,出水回流量在一倍時,缺氧區(qū)DO仍大于0.5mg/L時,不能再降低好氧區(qū)的溶解氧,也不要隨意減少出水回流量(進入缺氧區(qū)的硝酸氮會少),此時可在不影響二沉池泥水分離效果的前提下,減少二沉池出泥量,將池內(nèi)污泥層升高,使污泥在二沉池內(nèi)的停留時間增加,使之處于缺陷氧或無氧狀態(tài),這樣也有利于避免缺氧區(qū)DO上升。

  二沉池出泥量減少不會影響回流至反應(yīng)池的污泥量,因為在二沉池內(nèi)泥層升高的情況下,污泥在泥層中的濃縮時間長了,這種情況下出泥量減少了但出泥的濃度提高了。如果是接觸氧化工藝,出水要回流,污泥就不回流了。我不贊成用前置反硝化。因為出水回流的能耗大,回流量大要求反應(yīng)池容積也大。關(guān)于去除硝化菌的說法不妥,但明白你的意思。

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