
改進(jìn)前由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計和制造工藝技術(shù)的改進(jìn),使用寬錦綸包布,胎體擴(kuò)張時阻力過大,RV減速機(jī)蝸輪齒面和蝸桿磨損均加快,并且造成胎體鼓擴(kuò)張不到位,導(dǎo)致簾布與鋼絲圈粘接部位脫空。為了使成型機(jī)能滿足新的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計和生產(chǎn)工藝技術(shù)要求,將驅(qū)動電動機(jī)的功率從1.1KW增至2.2KW,加快了蝸輪的磨損,蝸輪蝸桿減速機(jī)的使用壽命從12個月下降為6個月,且不能修復(fù),設(shè)備故障頻繁,維護(hù)成本增大。針對上述情況,對成型機(jī)胎體鼓張縮裝置進(jìn)行改造,既有利于提高使用壽命,便于日常維護(hù),又可降低設(shè)備維護(hù)費用,確保設(shè)備穩(wěn)定運行。
改造方案及效果:在保證速比和控制程序不變的情況下,經(jīng)過討論和現(xiàn)場勘察論證,決定取消現(xiàn)有的蝸輪蝸桿減速機(jī)機(jī)構(gòu),直接使用同步帶傳動進(jìn)行減速,同步帶傳動的效率為99-99.5%,相比RV減速電機(jī)傳動機(jī)構(gòu),傳遞效率可顯著提高,由于受空間限制,只能采用二級傳動,傳動效率為98%,而普通圓柱蝸桿的總傳動效率為90%,通過二級傳動的總傳動效率為89%。改造后的總傳動效率比改造前的蝸輪蝸輪傳動提高了9%,在驅(qū)動功率不變的情況下,能有效避免胎體鼓擴(kuò)張不到位的情況。
相比原來的蝸輪蝸桿減速機(jī),改造后的胎體鼓張縮裝置具有以下特點:結(jié)構(gòu)簡單,易于實現(xiàn),使用二級同步帶傳動,傳動精度高,傳動總效率為98%,比使用RV減速箱的傳動效率提高9%。零部件全部自行設(shè)計,完全實現(xiàn)國產(chǎn)化,易損件加工簡單,裝拆方便,使用壽命長,設(shè)備故障少,運行穩(wěn)定。
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